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产品简介
减温减压阀技术特点笼式多孔阀芯,多级笼式节流件,使大压关减压在一个阀内完成。可调节性能好,振动小,噪音低,可靠性高。雾化喷嘴的喷水小孔数随蒸汽的节流面积同步变化,且位于高压蒸汽湍流区,提高了喷雾化效果,无水击,又扩大了调节范围。考虑温差合理匹配结合间隙,并设有双导向机构,使运行平衡灵活。单阀座,锥形密封面密封可靠,泄漏少,且能自清。阀座堆硬质合金,不锈钢阀芯,及节流件表面喷涂硬质合金,耐冲蚀,抗磨损,寿命长优点和用途位于高压端流区的可调雾化喷嘴, 笼式节流,喷涂技术采用使蒸汽流量在全范围内可得到甚为精确的压力和温度控制,为*产品,国际*水平。用于中高压减温减压装置蒸汽压力和温度的调节。用于电站和工业锅炉及热电厂等,蒸汽管道的温压调节。
减温减压装置概述
国内减温减压发展概述
减温减压装置是由哈尔滨锅炉厂于二十世纪五十年代从前美国引入国内。发展到现在,大体可分为三代产品。
*代为减压、减温分体设置:减压系统的减压阀多为单级柱塞式加节流孔板来完成减压,减温系统由节流阀、截止阀、给水调节阀或给水分配阀、止回阀、管道、混合管道、文式管等来完成减温;该结构形式的减温减压装置的缺点是结构复杂,占地面积大,安装维修不方便,调节范围窄,噪音高、故障率高等;同时管道内容易积水造成水击现象,引起振动,降低使用寿命。
第二代为减压减温一体完成:在*代的基础上管将管道上的减温水喷咀移到减压阀上部或下部使之成为减温减压阀和节流孔板进行节流减压;省去了*代结构中的减温水管道,从而减少了占地面积、减化了结构、方便了安装与维修、减少了故障、避免了管道内的水击现象提高了装置的使用寿命。缺点是减温减压阀只是在原减压阀的基础上加入喷咀,其内部结构形式没有变化,减温系统也没有变化。
第三代为第二代的换代产品:减温减压阀内部改为多级套筒式省去了节流孔板,同时多级套筒的节流小孔还起到消音的作用。减温减压阀与给水调节阀采用德国电力辅机有限公司、梅索尼兰公司和菲希尔公司变流量系数设计的方法,目前在国内只有我公司一家采用此方法进行设计。该设计形式的特点就是设计与使用相吻合,从0到100%全程可调节,该设计方法于2003年12月被国家科委授予应用型发明奖。由于给水调节阀能够适用于各种压差,在减温系统中取消了节流阀或节流装置。第三代产品不仅具备第二代产品的所有优点,同时还弥补第二代产品中的所有不足之处:1、减压,并多级同步调节提高了调节范围;2、采用同步可调喷咀在阀内喷水,提高了雾化效果。
全自动过滤器过滤过程水质下降原因及对策(1)如果采用的是滤料来进行过滤,则有可能是滤料级配不合理或滤料层厚度不够,应当更换滤料的类型或增加滤料层的厚度,如果是采用自清洗过滤器则有可能是精度选择不合适,建议更换*滤网。
(2)进水污染物浓度太高,过滤负荷过大,杂质很快穿透滤料层。对策是加强前级预处理,降低进水中有机物的含量。
(3)污水的可滤性差,滤池进水中的杂质颗粒不能被滤料层有效截留,这种情况下的杂质颗粒都极小,需要加强进水的混凝处理效果,筛选使用更有效的混凝剂。
(4)采用滤料过滤时还会因为反洗配水不均匀,导致反冲洗后滤料层出现裂缝,使污水在过滤过程中出现短路现象,原水中的杂质颗粒直接参与穿过滤料层,对策是停池检修反洗配水系统,如果采用自清洗过滤器则不会存在这种问题。
(5)滤速过大,使原水中的杂质颗粒穿透深度变得过深直到逐渐穿透滤料层,对策是降低滤速。
(6)滤料层出现气阻现象加大了过滤时的阻力,使水流在滤料层内流速过快,对策是找到气阻的原因并予以消除。
(7)滤料层内产生泥球,对水流的正常通过产生阻塞作用,并使滤料层的截污能力下降,出水水质下降,对策是找到泥球产生的原因并予以消除。