被动辊通过液压缸前进、后退实现位移,为卷制型材提供所需的加压力,位移量由数字显示系统实时显示!三个工作辊成等腰三角形分布,通过移动被动辊位置实现这三个点形成的弧线达到所需弯曲半径,即调整所弯型材的曲率.借助被动辊的压紧及两主动辊的旋转运动,使型材经过多道次连续弯曲,产生的塑性变形,用于常温状态下将型材卷制成圆形、弧形、螺旋形等工件!在石油、化工、水电、造船、钢结构、风机、模板、隧道工程以及机械制造各行业中有着广泛的应用!
该机为叁辊型材卷圆机,集机电一体!电机输出的较高转速通过传动装置(联轴器,减速机,齿轮等)转换成所需的大扭矩低转速,带动固定位置的两主动辊实现旋转运动,为型材行走提供扭矩.被动辊通过丝杠前进、后退实现位移,来控制直径大小!三个工作辊成等腰三角形分布,通过调整移动辊实现这三个点形成的弧线达到所需弯曲半径,借助被动辊的压紧及两主动辊的旋转运动,使型材经过多次连续弯曲,产生塑性变形,用于常温状态下将型材卷制成圆形,弧形等工件!
法兰机定制
其他注意事项:液压油建议一年更换一次并清理油箱油泥,水冷却器及时清理防止油温上涨造成油质加速老化,当然安全无小事,电路安全门开关,油路泄压阀,机械安全挡块,机台警示灯在保养的时候一定要检查是否正常工作.工作原理编辑成型机的工作原理与打针用的注射器相似,它是借助螺杆(或柱塞)的推力,将已塑化好的熔融状态(即粘流态)的塑料注射入闭合好的模腔内,经固化定型后取得制品的工艺过程。注射成型是一个循环的过程法兰成型机是将碳钢,不锈钢,有色金属型材{角钢,带钢,槽钢,管子等}卷制成直径φ320-φ6000mm的圆环和法兰的引一种高质量,卷圆装置·其结构独特·具有体积小·能耗低·效率高,无噪音安装使用方便·操作简单·承载能量强·寿命长·卷圆速度快·产品质量可靠等优点。
新乡市中原机械设备有限公司1,位于新乡市牧野区王村镇周村。公司主营液压机械及部件行业,如何了解{推广产品}产品信息详情请拔打热线:13663901423艳辉。
,每一周期主要包括:定量加料—熔融塑化—施压注射—充模冷却—启模取件.取出塑件后又再闭模,进行下一个循环。设备原理与特点法兰成型机是将碳钢,不锈钢,有色金属型材{角钢,带钢,槽钢,管子等}卷制成直径φ320-φ6000mm的圆环和法兰的引一种高质量,卷圆装置·其结构独特·具有体积小·能耗低·效率高,无噪音安装使用方便·操作简单·承载能量强·寿命长·卷圆速度快·产品质量可靠等优点!该机为叁辊型材卷圆机,集机电一体.
适合卷制大厚度大宽度法兰)集机电液于一体:YW-2型卷圆机(比YW-1力量更大,液压控制,位移数字显示三条液压缸,4辊卷圆!适合卷制大厚度大宽度法兰)设备制造与检验标准企业标准。安装要求1、设备安装在正常水泥地面上,找正,以进给导轨面处于水平位置为准!设备调试按说明书操作,供方免费提供技术指导!设备质保期及售后服务设备质保期一年,终生提供技术服务,一年后为有偿配件服务.随机文件1、产品合格证2、设备使用维护说明书3、电气控制原理图。
电机输出的较高转速通过传动装置(联轴器,减速机,齿轮等)转换成所需的大扭矩低转速,带动固定位置的两主动辊实现旋转运动,为型材行走提供扭矩.被动辊通过丝杠前进、后退实现位移,来控制直径大小!三个工作辊成等腰三角形分布,通过调整移动辊实现这三个点形成的弧线达到所需弯曲半径,借助被动辊的压紧及两主动辊的旋转运动,使型材经过多次连续弯曲,产生塑性变形,用于常温状态下将型材卷制成圆形,弧形等工件.机械传动:F6型法兰成型机F7型全液压法兰成型机F6-II角钢扁钢法兰成型机F8型法兰成型机DW-1型卷圆机DW-2节能型卷圆机(比DW-1扭矩大,节能电能)液压传动:YW-1型卷圆机(此设备低耗,单油缸,3辊卷圆.
F7型卷圆机床身为钢板焊接结构,并经处理消除内应力,镗铣床加工,保证了装配精度、同心及平行度.整机有足够的强度和刚度,能够满足机器能力范围内的型材的弯曲!更换不同的模具可以对扁钢、方钢、槽钢、圆钢、钢管等型材进行卷弯加工,装卸活十分方便,具有结构简单,能耗低,效率高,操作简单方便等众多优点.是风机、石化、造船、桥梁模板、网架、钢结构建筑、大型管道、水工仪表等行业节能、节材的理想加工设备!代替了原有钢板下料成弧板,组焊成型或将型材进行火焰加热后人工弯制成型等复杂工艺(原有方法存在成型尺寸难以保证,过度圆弧质量差、能耗高、人力投入大、费用高、效率低且存在烫伤等不安全隐患).
新乡市中原机械设备有限公司1主营:F7液压法兰成型机等等产品,涉及液压机械及部件等等行业。 公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 多年来致力于液压机械及部件,拥有众多的专业人才,并通过多年以来不断的积累,在业界形成良好的口碑。 售后方面也赢得了用户的一致好评。您的满意是我们一直前进的动力。
为了提高尿素产品质量、增强产品的市场竞争力,贵州美丰针对产品质量难以控制的实际情况,结合工艺、设备和管理等方面存在的问题仔细研究、查找原因,采取各个击破的办法逐一加以解决。 通过对造粒塔顶管道进行改管,最大限度地缩短尿素熔融泵到造粒喷头的有效距离,从而缩短尿素缩合物的生成时间。针对尿素产品粒度的问题,在造粒塔底汇集皮带出来后增设一个振动筛,在包装岗位前修建一个地下池,分别把两个振动筛筛出的粉料溶解汇入地下池后送尿液槽返回系统进行再加工,将粉体尿素和小颗粒尿素彻底堵在成品库的大门外。 通过一系列改进,自7月10日产出尿素以来,除第一个班因原始开车和外部条件影响次品较多外,到7月14日止,共生产尿素1446吨。其中合格品率达到96%以上,使尿素系统的产品质量与以前相比,取得了非常明显的改观。